汽輪機(jī)前箱和中軸承箱噴油煙的原因分析及處理
2014-10-14
1.3號(hào)汽輪機(jī)組油系統(tǒng)概況
焦作電廠3號(hào)機(jī)系東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N200-130/535/535型汽輪機(jī),于1999年進(jìn)行了通流部分改造和調(diào)節(jié)系統(tǒng)DEH改造。原設(shè)計(jì)的油系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的主軸直流驅(qū)動(dòng)的主油泵-射油器系統(tǒng),調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)用油由主油泵直接提供,軸承用油由射油器供給,射油器的動(dòng)力油也直接來(lái)自主油泵。主油泵出油分成兩路,一路通向調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),一路通向射油器,兩只射油器并聯(lián),一只向潤(rùn)滑系統(tǒng)供油,一只向主油泵進(jìn)口供油。DEH改造后,主油泵通向調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)的一路僅供機(jī)械危急遮斷保安部分用油,主汽閥及調(diào)速汽閥的控制用油由單獨(dú)的高壓抗燃油系統(tǒng)供給。在各個(gè)軸承的進(jìn)油口設(shè)有節(jié)流孔板控制軸承的潤(rùn)滑油量。各軸承和原調(diào)節(jié)部套的回油通過(guò)軸承箱和回油母管流回主油箱。前中箱回油共用一支回油母管,其余軸承回油共用一支回油母管。回油管道朝油箱方向有一個(gè)逐步下降的坡度,使管內(nèi)回油呈半充滿狀態(tài),以利于各軸承箱內(nèi)的油煙通過(guò)油面上的空間流到油箱,再經(jīng)排煙風(fēng)機(jī)排走。本機(jī)油系統(tǒng)配置兩臺(tái)排煙風(fēng)機(jī),排煙系統(tǒng)要求軸承箱內(nèi)維持-10~-20 mm水柱的負(fù)壓為佳。
2、 前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙
焦作電廠3號(hào)機(jī)前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙嚴(yán)重,由于前箱和中軸承箱位于汽輪機(jī)的高溫區(qū),冒出的油煙浸入汽缸接近軸承箱位置的保溫內(nèi),積油一多,遇運(yùn)行工況變化時(shí),極易發(fā)生火災(zāi)。實(shí)際生產(chǎn)中中軸承箱兩端已多次起火。
另外在機(jī)組的正常運(yùn)行過(guò)程中,油氣經(jīng)常無(wú)規(guī)律地、間歇性地從中軸承箱自動(dòng)排油煙孔突然噴出,有時(shí)由于溫度較高等其它原因,噴出的油氣燃燒成為火龍,對(duì)巡視人員人身安全及設(shè)備運(yùn)行安全構(gòu)成威脅。經(jīng)調(diào)查,從2002年下半年至2003年5月,3號(hào)機(jī)小修數(shù)月期間,噴火次數(shù)達(dá)數(shù)十次之多。
3、 前箱及中軸承箱內(nèi)較高正壓形成的原因分析
前箱及中軸承箱內(nèi)排煙不暢是正壓形成的根本原因,而對(duì)3號(hào)機(jī)形成排煙不暢的主要因素分析如下:
(1) 主油箱油位高,使?jié)櫥突赜涂趽醢宸较鋬?nèi)積聚空氣,導(dǎo)致回油排煙不暢。我們經(jīng)過(guò)調(diào)查并和其它機(jī)組進(jìn)行比較,實(shí)際運(yùn)行中,本機(jī)主油箱油位控制在50~330 mm,習(xí)慣控制在160 mm左右,和運(yùn)行指導(dǎo)書(shū)的設(shè)計(jì)規(guī)定相符。但在調(diào)試該機(jī)組主油箱的油位時(shí),卻發(fā)現(xiàn)降低主油箱油位可以有效地減低前箱內(nèi)較高的正壓。當(dāng)主油箱油位降至前箱及中軸承箱回油口擋板方箱(除泡沫板)的下沿時(shí),前箱內(nèi)為負(fù)壓運(yùn)行,但此時(shí)主油箱油位(40 mm)已低于主油箱油位的低報(bào)警值。可以斷定,在正常運(yùn)行中,因要保持主油箱油位,使主油箱內(nèi)潤(rùn)滑油淹沒(méi)前箱及中軸承箱回油口擋板方箱的下沿,加之回油口擋板方箱上排汽孔過(guò)小易堵塞,從而造成回油口擋板方箱內(nèi)積聚的空氣無(wú)法排出,使前箱及中軸承箱的回油不能順利排至油箱。
(2) 中軸承箱內(nèi)油位過(guò)高,淹沒(méi)中軸承箱回油
管導(dǎo)致回油排煙不暢。中軸承箱排油煙管管口設(shè)計(jì)置于2號(hào)軸承后側(cè)、中軸承箱中壓側(cè),中軸承箱中壓側(cè)內(nèi)空間較小,高壓側(cè)內(nèi)空間較大。2號(hào)軸承兩側(cè)的排煙抽吸空間靠軸瓦下側(cè)的回油通孔相連接,一旦中軸承箱內(nèi)油位升高,淹沒(méi)回油通孔時(shí),2號(hào)軸承兩側(cè)的排煙抽吸空間將互不相通,中軸承箱高壓側(cè)的油煙將無(wú)法排出,從而導(dǎo)致中軸承箱高壓側(cè)正壓,壓力積聚到一定值時(shí)將不可避免地向外噴油。在機(jī)組運(yùn)行時(shí),檢查了中軸承箱內(nèi)的油位,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行油位已淹沒(méi)了2號(hào)軸承下方高中側(cè)的回油通孔和中軸承箱的回油孔。所以可以認(rèn)為中軸承箱內(nèi)油位過(guò)高是中軸承箱正壓噴油的直接原因。
(3) 隨著機(jī)組運(yùn)行工況的變化,汽輪機(jī)軸端漏汽漏入軸承箱導(dǎo)致軸承箱內(nèi)正壓,成為3號(hào)機(jī)間歇性噴油的主要誘因。
4 采取的措施
針對(duì)以上分析出的3號(hào)機(jī)前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙嚴(yán)重的主要原因,采取了如下措施:
(1) 在主油箱內(nèi)前箱及中軸承箱回油口的擋板方箱上沿,開(kāi)一個(gè)100 mm×300 mm的方孔,以解決前箱及中軸承箱回油口的擋板方箱內(nèi)存在空氣致使回油不暢的問(wèn)題。
(2) 在中軸承箱左側(cè)位于中軸承箱高壓側(cè)的窺視窗上加裝一排煙管路接至排煙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)母管上,用閥門(mén)控制,靠排煙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)調(diào)整中軸承箱保持微負(fù)壓。
經(jīng)過(guò)改造后,運(yùn)行至今,再未發(fā)生一起中軸承箱的噴油事件,前箱及中軸承箱按設(shè)計(jì)要求保持了微負(fù)壓,消除了威脅人身生命安全和機(jī)組設(shè)備運(yùn)行安全的重大事故隱患。
焦作電廠3號(hào)機(jī)系東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N200-130/535/535型汽輪機(jī),于1999年進(jìn)行了通流部分改造和調(diào)節(jié)系統(tǒng)DEH改造。原設(shè)計(jì)的油系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的主軸直流驅(qū)動(dòng)的主油泵-射油器系統(tǒng),調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)用油由主油泵直接提供,軸承用油由射油器供給,射油器的動(dòng)力油也直接來(lái)自主油泵。主油泵出油分成兩路,一路通向調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),一路通向射油器,兩只射油器并聯(lián),一只向潤(rùn)滑系統(tǒng)供油,一只向主油泵進(jìn)口供油。DEH改造后,主油泵通向調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)的一路僅供機(jī)械危急遮斷保安部分用油,主汽閥及調(diào)速汽閥的控制用油由單獨(dú)的高壓抗燃油系統(tǒng)供給。在各個(gè)軸承的進(jìn)油口設(shè)有節(jié)流孔板控制軸承的潤(rùn)滑油量。各軸承和原調(diào)節(jié)部套的回油通過(guò)軸承箱和回油母管流回主油箱。前中箱回油共用一支回油母管,其余軸承回油共用一支回油母管。回油管道朝油箱方向有一個(gè)逐步下降的坡度,使管內(nèi)回油呈半充滿狀態(tài),以利于各軸承箱內(nèi)的油煙通過(guò)油面上的空間流到油箱,再經(jīng)排煙風(fēng)機(jī)排走。本機(jī)油系統(tǒng)配置兩臺(tái)排煙風(fēng)機(jī),排煙系統(tǒng)要求軸承箱內(nèi)維持-10~-20 mm水柱的負(fù)壓為佳。
2、 前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙
焦作電廠3號(hào)機(jī)前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙嚴(yán)重,由于前箱和中軸承箱位于汽輪機(jī)的高溫區(qū),冒出的油煙浸入汽缸接近軸承箱位置的保溫內(nèi),積油一多,遇運(yùn)行工況變化時(shí),極易發(fā)生火災(zāi)。實(shí)際生產(chǎn)中中軸承箱兩端已多次起火。
另外在機(jī)組的正常運(yùn)行過(guò)程中,油氣經(jīng)常無(wú)規(guī)律地、間歇性地從中軸承箱自動(dòng)排油煙孔突然噴出,有時(shí)由于溫度較高等其它原因,噴出的油氣燃燒成為火龍,對(duì)巡視人員人身安全及設(shè)備運(yùn)行安全構(gòu)成威脅。經(jīng)調(diào)查,從2002年下半年至2003年5月,3號(hào)機(jī)小修數(shù)月期間,噴火次數(shù)達(dá)數(shù)十次之多。
3、 前箱及中軸承箱內(nèi)較高正壓形成的原因分析
前箱及中軸承箱內(nèi)排煙不暢是正壓形成的根本原因,而對(duì)3號(hào)機(jī)形成排煙不暢的主要因素分析如下:
(1) 主油箱油位高,使?jié)櫥突赜涂趽醢宸较鋬?nèi)積聚空氣,導(dǎo)致回油排煙不暢。我們經(jīng)過(guò)調(diào)查并和其它機(jī)組進(jìn)行比較,實(shí)際運(yùn)行中,本機(jī)主油箱油位控制在50~330 mm,習(xí)慣控制在160 mm左右,和運(yùn)行指導(dǎo)書(shū)的設(shè)計(jì)規(guī)定相符。但在調(diào)試該機(jī)組主油箱的油位時(shí),卻發(fā)現(xiàn)降低主油箱油位可以有效地減低前箱內(nèi)較高的正壓。當(dāng)主油箱油位降至前箱及中軸承箱回油口擋板方箱(除泡沫板)的下沿時(shí),前箱內(nèi)為負(fù)壓運(yùn)行,但此時(shí)主油箱油位(40 mm)已低于主油箱油位的低報(bào)警值。可以斷定,在正常運(yùn)行中,因要保持主油箱油位,使主油箱內(nèi)潤(rùn)滑油淹沒(méi)前箱及中軸承箱回油口擋板方箱的下沿,加之回油口擋板方箱上排汽孔過(guò)小易堵塞,從而造成回油口擋板方箱內(nèi)積聚的空氣無(wú)法排出,使前箱及中軸承箱的回油不能順利排至油箱。
(2) 中軸承箱內(nèi)油位過(guò)高,淹沒(méi)中軸承箱回油
管導(dǎo)致回油排煙不暢。中軸承箱排油煙管管口設(shè)計(jì)置于2號(hào)軸承后側(cè)、中軸承箱中壓側(cè),中軸承箱中壓側(cè)內(nèi)空間較小,高壓側(cè)內(nèi)空間較大。2號(hào)軸承兩側(cè)的排煙抽吸空間靠軸瓦下側(cè)的回油通孔相連接,一旦中軸承箱內(nèi)油位升高,淹沒(méi)回油通孔時(shí),2號(hào)軸承兩側(cè)的排煙抽吸空間將互不相通,中軸承箱高壓側(cè)的油煙將無(wú)法排出,從而導(dǎo)致中軸承箱高壓側(cè)正壓,壓力積聚到一定值時(shí)將不可避免地向外噴油。在機(jī)組運(yùn)行時(shí),檢查了中軸承箱內(nèi)的油位,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行油位已淹沒(méi)了2號(hào)軸承下方高中側(cè)的回油通孔和中軸承箱的回油孔。所以可以認(rèn)為中軸承箱內(nèi)油位過(guò)高是中軸承箱正壓噴油的直接原因。
(3) 隨著機(jī)組運(yùn)行工況的變化,汽輪機(jī)軸端漏汽漏入軸承箱導(dǎo)致軸承箱內(nèi)正壓,成為3號(hào)機(jī)間歇性噴油的主要誘因。
4 采取的措施
針對(duì)以上分析出的3號(hào)機(jī)前箱及中軸承箱內(nèi)正壓冒油煙嚴(yán)重的主要原因,采取了如下措施:
(1) 在主油箱內(nèi)前箱及中軸承箱回油口的擋板方箱上沿,開(kāi)一個(gè)100 mm×300 mm的方孔,以解決前箱及中軸承箱回油口的擋板方箱內(nèi)存在空氣致使回油不暢的問(wèn)題。
(2) 在中軸承箱左側(cè)位于中軸承箱高壓側(cè)的窺視窗上加裝一排煙管路接至排煙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)母管上,用閥門(mén)控制,靠排煙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)調(diào)整中軸承箱保持微負(fù)壓。
經(jīng)過(guò)改造后,運(yùn)行至今,再未發(fā)生一起中軸承箱的噴油事件,前箱及中軸承箱按設(shè)計(jì)要求保持了微負(fù)壓,消除了威脅人身生命安全和機(jī)組設(shè)備運(yùn)行安全的重大事故隱患。